协同攻坚,保卫作业“生命线”

发布时间: 2026-01-21     来源:

在巴西北部湾,本该是迎着朝阳开启施工的宁静时刻,“航浚3011”轮驾驶台里突然响起的电话铃声,瞬间划破了这份祥和。

“船长,右舷吸口管有水滋出来!”电话那头,值班大管轮鲁世强的声音带着难掩的急切。一夜未眠的船长郑齐宏心头一紧:水线以下管路出现破损,海水有倒灌船舱的风险。

“立即停泵、起耙!通知施工员谢杰和水手全员到岗,组织排查!”郑齐宏的指令干脆利落。五分钟不到,他便带着三名技术骨干赶到现场,堵漏锥、气动泵等应急工具早已备好。眼前的景象让人揪心,机舱低位舱底水已没过脚踝,冰冷的海水裹着泥浆,正从吸口管破口处像喷泉般喷涌而出,刺鼻的腥气扑面而来。

“驾驶台,启动泥泵增加管内负压,减小水压!用木锥堵漏,同时开气动隔膜泵排水!”郑齐宏一边用高频呼叫驾驶台,一边带领团队投入应急处置。这一连串操作立竿见影,破口处的水流明显减缓——众人定睛一看,吸口闸阀前的弯管上,竟裂开了一道12厘米长、10厘米宽的口子。

“船长,这片海域4小时后风速将达到6级,船舶摇晃起来,抢修难度就翻倍了!”大副尹强的提醒让气氛更显凝重。吸口管是疏浚作业的“生命线”,一旦失效,不仅施工要停摆,船舱持续进水还会影响船舶稳性,后果不堪设想。灯光下,临时召开的抢修方案研讨会上,每个人的脸上都写满了紧迫感。

“直接焊接不行!管内泥砂侵蚀厉害,外层焊缝撑不了多久!”轮机长王思欣果断否定了初步方案。经过反复推敲,团队敲定“两步走”策略,先装蝴蝶门堵漏囊封堵舷外吸口、排空管内积水,再用“坡口焊接+加固修补剂”工艺彻底修复。

全船迅速行动起来,尹强协调水手孙自宝吊出蝴蝶门,宋勇准备绳索、空气管等器材;施工员谢杰带领技术组现场加工钢材,细化焊接要求。上午八点,海面风浪稍缓,短暂的作业窗口期终于到来。

“小宝,起吊速度放慢,对准吸口滑槽角度。”郑齐宏在甲板上实时指挥。“蝴蝶门到位,准备充气。”可话音刚落,水面突然冒出一串气泡——内囊破了!屋漏偏逢连夜雨,众人的心再次沉了下去。检查后发现,蝴蝶门与吸口存在微小间隙,导致封堵失效。“用废旧棉被、毛毯捆绑加厚!”郑齐宏当机立断。

再次尝试时,裹着棉被的蝴蝶门精准就位。打开吸口管闸阀和泄水球阀,十分钟后,破口处的水压越来越小,当木锥被顺利拔出,再无海水渗出时,现场响起了压抑不住的欢呼:“堵住了!”

中午十二点,焊接工作正式启动。为应对随时可能变化的风浪,团队专门安排人员监测水流和气象。持有电焊证的于邦发和胡本孝轮流上阵,紧盯焊接电流与速度,每焊完一道便用小锤敲击焊缝释放应力,确保焊接质量。

夕阳西下,海面泛起金红余晖时,焊接工作全部完成。技术组紧接着进行探伤检测,确认焊缝无任何缺陷;随后用陶瓷颗粒对管壁内侧进行修补,增强耐磨性能。“拆除临时封堵,恢复管路系统!”郑齐宏一声令下,当泥泵重新启动,乌黑的泥浆顺利涌入泥舱,监控仪表各项参数全部恢复正常——“航浚3011”轮满血回归!

从清晨六点到傍晚六点,12小时的生死竞速,12小时的协同作战,全船上下用专业与坚守化解了重大险情。次日清晨,“航浚3011”轮再次驶入施工区域,巨大的耙头沉入海底,身后划出的航迹,在晨光中熠熠生辉。

“海上施工险情无处不在,这次能成功处置,靠的是日常扎实的应急演练、规范的技术操作和紧密的团队协作。”复盘时,郑齐宏的话语朴实却有力。未来,“航浚3011”轮将进一步加强关键管系检测与专项应急演练,在巴西北部湾的海面上,用责任与担当筑牢安全防线,续写作业的奋进篇章。